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1)中国北方某大型钢铁集团公司焦化厂:
1.1氨水中焦油含量由420.7mg/l下降到178.3mg/l,下降率为57.6%;氨水中悬浮物含量由平均1602.1mg/l下降到290.1mg/l,下降率为81.9%;
1.2中间槽的含水率已从平均的7.98%降到4.37%,下降45.2%;焦油贮槽的含水率从平均4.39%降到3.30%,平均下降24.8%。
1.3焦油收率平均提高0.024%,同时焦油产量每月平均增加42.3t;
1.4系统中的油渣等物质也得到大量的清理,共清出焦油渣200吨左右;
1.5有利于炼焦车间的生产,减少清透集气管频次,提高炉顶除尘效果;
1.6有利于脱酚和蒸氨工序生产顺行,带来巨大的环保效益;
1.7由于焦油水分降低,焦油贮槽水量减少,节省蒸汽消耗。
取得的效益
2.1 焦油脱水项目在二回收车间实施,在原有工艺基础上,在循环氨水泵前加入加药泵即可,几乎不产生设备费用,唯一的成本就是焦油脱水剂,焦油脱水剂的使用量根据焦油产量计算,每月约为650kg。
2.2 焦油产量每月平均增加42.3t,按2800元/t计算,产生经济效益为42.25t×2800元/t=11.9万元/月。
2.3 脱酚管线的堵塞情况大大改善,减少维护费用约20000元/年,减少停产时间,增加酚盐产量约20吨,按4000元/吨元计算,增加效益80000元/年,总计10万元/年。
2.4 由于焦油水分降低,焦油储槽水量减少,节省用于加热这部分水的蒸汽约9.8万元/年。
2.5 全年产生经济效益总和为:(11.9万元—5.2万元)×12+10万元+9.8万元=100.2万元
这几天刚好在一家焦化厂试用。试用3天,循环氨水悬浮物已下降50%、油份下降40%。今天为了帮助客户处理初冷器冷凝液,把加药装置转移给初冷器混合冷凝液加药。循环氨水13:00停药,停药前,机械化澄清槽基本无浮油,循环氨水取样瓶的氨水表面基本无浮油,无焦油挂壁(减粘附能力),静置1小时,瓶底沉积物很少。14:30(停药1.5小时)、15:30(停药2.5小时),此时系统中仍残留一部分药剂,观察机械化澄清槽表面存在很多浮油,循环氨水取样,发现瓶内氨水表面存在较多浮油,但基本不挂壁(因仍残留药剂),静置1小时后,瓶底有很多沉积物。
初冷器冷凝液的处理:13:30开始加药,初冷器煤气阻力2200Pa左右,去除推焦影响,14:30-21:30,初冷器阻力平均值在1900Pa左右,目前仍在加药,预计2-4天,阻力可降至1200左右(此前一年内,客户初冷器阻力基本在2000Pa-2800Pa)。
以下为焦油氨水分离剂的更详细信息。
产品描述与应用:
■焦油氨水分离剂是一种油基破乳剂、减粘剂。
■主要应用于油包水型乳化液的破乳及油水分离。
■尤其是在焦化厂的焦油氨水分离、冲洗液及焦油深加工的焦油脱水中有特效。
■对降低焦油水分并维持焦油水分相对稳定非常有效。
■减粘:①降低油相的粘度;②降低油的粘结性,防止油和悬浮物在设备和管道表面粘结沉积。