计量系统(含计量槽,高精度传感器,放大器,软接系统)安装完成后,先用25kg砝码若干只,(合计重量应在待测的量程一半以上),通过现场标定,确定标定系数,从而校正计量系统,使之精度控制在2‰以内。
备料前,先在微机上设好备料数,输出一开关量信号,打开备料泵,通过计算机实时监控判断,至控制值减余值为止,关闭备料泵,引入余值是为了防止冲料过量,对余值在不同设定值下标定,能使备料更接近设定值。
备料完成后,然后慢慢打开气动执行器,每秒对计量槽进行检测,并将采样值在缓冲区保存,上次保存数据减去本次采样值,通过换算,得出本次实际流量,计算机将该流量信号与设定值进行比较,经PID公式计算输出一个控制信号,控制气动执行器的阀开度,通过不断修正,使液体流量输出保持在设定值左右,直至计量槽中物料减至下限,重新开始备料和流量控制,周而复始循环。减量法针对现场的重复性干扰及信号零漂、温漂等具有较强的消除误差能力,因而,常规计量器具受工业现场的限制,累积误差较大,而采用该工艺,一般累计误差可控制5‰以内,且稳定、可靠。
在总结现有国际国内DCS控制系统技术成果基础上,遵循DCS系统软、硬件国际标准,确定以总线为基础,进行整体工艺设计和项目开发,并保证硬件与国际流行系统的兼容性和软件的通用性、可移植性。
3、遇到的问题及解决方法
系统设计时我们遇到如下问题:
·由于三化是强腐蚀液体,计量槽如不固定,易成为企业的安全隐患,但常规的固定方法,又使系统计量精度下降,直至无法使用。利用自主设计的特殊机械结构固定,解决了这一对矛盾。
·计量槽的本身重量往往占液体满量程的80%左右,在信号放大时,我们设计了一种大范围调零放大电路,提高噪比。
·在工业现场,往往受诸如电磁干扰,振动等影响,使系统的计量精度下降,本系统除用“减量法”消去部分误差,还在软件、硬件做了大量提高信噪比的工作。
4、目前进展及国内外同类产品比较
由浙江省科学技术情报研究所检索结论表明,目前国内、国际均没有关于“减量法”计量工艺运用于DCS系统液体测量与控制及综合生产管理系统的先例,该项目填补一项国内空白。
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